分散剂是如何影响工业漆的浮色与发花及体系稳定性的?
水性工业漆主要是用水来做稀释剂,不需要固化剂,区别于油性工业漆的一种新型环保防锈防腐涂料,一般分为丙烯酸类体系、醇酸类体系、环氧类体系、氨基型体系、酚醛体系。因体系中含有一定量的溶剂及各种树脂体系与颜填料的相溶性,从而影响漆的稳定性及涂覆性能。而分散剂就是其中的架桥剂,它可以调和各种树脂体系与颜填料的相溶性,相溶性好了,自然展色性与光泽也会大副度提升。
今天在此讲个反面案例:
20240728一个好久未联系的客人紧急求援:做好的水性工业漆,发生了分水、分层、破浮、降粘等现象。
初步分析有以下几点原因:
1、防腐失败,导致体系PH值偏酸性。
2、多功能95高温失效,导致体系PH值偏酸性。
3、偏酸的体系,导致碱增稠剂失效,从而导致体系粘度下降。
但经过一段时间的排查,发现出问题的:
钛白浆与黑浆做的灰色漆---最严重
钛白浆与红浆做的红色漆---很少
钛白浆与蓝浆做的蓝色漆----没有问题
蓝色漆配方如下:
1、去离子水:819 | 客人实际用的是井水,易防腐失败 |
2、多功能95:2.5 | |
3、分散剂5040:2 | |
4、消泡剂WBA:0.5 | |
5、亚钠:1 | |
6、保立佳乳液8667:300 | |
7、醇脂十二:15 | |
8、润湿剂750:2 | |
9、自磨白浆1043:18 | |
10、自磨蓝浆1318:24 | |
11、消泡剂WBA:0.5 | |
12、2020增稠流平剂:5 | |
13、碱溶状增稠剂872:7 | |
14、增稠剂935:2 | |
15、杀菌剂:1 | 卡松类杀菌剂量建议添加0.2%,和BIT杀菌剂0.1% |
以上定义为防腐失败,导致PH值降低,增稠体系失效而造成的降粘、破乳现象。
20240910又接到紧急投诉:生产的水性漆,出现了大面积的浮色现象,以及上月发生的漆体系降粘又再在次发生,从某种程度上说,本次的配方已规避了上次的瑕疵,但问题还是多点爆发了。
经过多次重复实验,相同基料,不同批次色浆,发现浮白、沉白这个问题 5月批号的钛白浆没问题 ,8月开始的钛白浆都有泛白、浮白现象。
这个是9/4日批次的,已经浮白 | |
这个是5/20日批次的,没有问题 |
由此有发现客户钛白浆的生产配方发生了变化,原来自5月份开始,因为成本或其他的原因,暂停了我司分散剂1996的使用,才造成了此次生产事故,此次事故影响很大,几百吨的货已流入市场,这些调制好的成品漆,很难也不敢再回用,经济与商誉损失很大。
客户钛白浆生产明细表如下:
20240603 1043-58 1桶 | 20240802 1043-58试验 1桶 |
20240607 1043-58 2桶 | 20240803 1043-60 1桶 |
20240628 1043-58 2桶 | 20240807 1043-65 1桶 |
20240704 1043-58 2桶 | 20240809 1043-65 1桶 |
20240708 1043-58 2桶 | 20240810 1043-63 2桶 |
20240710 1043-58 2桶 | 20240812 1047 1桶 |
20240711 1043-58 2桶 | 20240815 1043-61 1桶 |
20240712 1043-58 2桶 | 20240816 1047 1桶 |
20240715 1047 1桶 | 20240817 1043-63 3桶 |
20240723 1043-58 3桶 | 20240821 1043-63 1桶 |
20240729 1043-58 3桶 | 20240824 1043-63 3桶 |
20240730 1043-58 2桶 | 20240827 1043-63 3桶 |
20240829 1043-63 3桶 | |
20240831 1043-63 1桶 | |
20240907 1043-63 3桶 | |
20240910 1043-63 3桶 | |
合计:54吨(20240603-20240910) | |
20240911 1043 3桶 回归正常配方 | |
20240912 1043 3桶 回归正常配方 | |
20240912 1043 6桶回归正常配方 |
总结:整个水性体系内,钛白浆的添加量只有1.5%左右,而钛白浆的分散剂用量也只有3%左右,相当于整个体系而言,钛白浆分散剂的用量只占总体系的0.054%,完全可以忽略不计的一个成本。但好的或者说合适的分散剂,与漆体系的相溶性有紧密联系。
其实,分散剂也会影响体系的粘度及储存稳定性,因为本次浮白的问题被找出,从而8月初的投诉也变成无法去辩解的了,是锅也必须背了。